1.不断完善矿井瓦斯抽放利用系统。从1983年开始逐步建立了炭黑厂、老熊坪、959、835瓦斯抽放系统,抽放系统现有抽放钻孔39个,总抽放钻孔进尺1105.45m;地面气井抽放2个。全矿敷设抽放管线13951.2m,其中井下抽放主管5700m。地面民用气管线8251.2m,形成一定规模的瓦斯抽放利用系统。从1992年起,开始直抽直送式供职工民用2351户,食堂11个,就餐人数近4563人,4台澡堂锅炉用气烧水,截止2005年,累计抽放瓦斯纯量达到6.1×107m3,利用率曾达到80%左右。但2005年4月以来,由于650下山开拓过程中,揭露煤层气,瓦斯抽放量大增,抽放纯量达14428.8m3/d,其进一步利用工作正在研讨中。 2.在实施抽放的过程中,根据现场情况采用形式多样的抽放方法,减少井巷瓦斯涌出量。在掘进过程中,遇裂隙瓦斯大量涌出,采用局部封闭抽放法即采取用钢板制成罩子,在罩子上安设集气装置,将涌出点罩住,并接抽放管进行抽放来处理瓦斯异常涌出,效果十分明显,如在掘进850大巷过程中遇到瓦斯局部涌出,涌出量达到3m3/min,利用两台11KW的局部通风机供风也不能使瓦斯浓度下降到规定浓度之下,采用该方法后,迅速地消除了隐患,确保掘进工作的顺利进行。充分利用勘探钻孔,采用大直径钻孔抽放法进行抽放。 新源气1井、气2井是为治理矿井瓦斯,专门进行设计,在地表布置的抽放深孔,从1985年开始抽放,抽放纯量在2m3/min左右,现已累计抽出瓦斯9.87×106m3,直到现在仍在抽放,有效缓解了风排瓦斯的压力。 在掘进过程中,若遇局部瓦斯异常涌出,则采用小直径浅钻孔抽放法。由于我矿瓦斯赋存不均匀,在掘进过程常常遇到瓦斯局部涌出,即可利用巷道掘进中的钻眼工具,采用电钻钻孔、风钻钻孔或轻便钻机钻孔,采用小直径浅钻孔的方法导通裂隙再接抽放管道进行抽放,实现先抽后掘,确保安全施工。 在采空区瓦斯治理中,多采用大区封闭抽放和尾巷瓦斯抽放等技术。由于我矿经过50多年的开采,采空区较多、面积较大,受矿压影响破坏围岩造成采空区漏风携带瓦斯进入巷道,致使瓦斯浓度上升,甚至超限,给安全生产带来较大威胁,采取了大区封闭抽放措施和尾巷技术后,采空区瓦斯就得到了切实的治理,解决了工作面上隅角、回风巷瓦斯超限等问题。 3.优化矿井通风系统,确保风量供给。在“一通三防”事故中,多数都是因为风量不足造成瓦斯超限或者煤尘达到爆炸浓度引起的,因此,我矿一直将保证风量供给作为重要工作来抓,从70年代的“攻风战役”到90年代的通风系统优化,从网络复杂的对角式通风系统到系统简单的区域式通风系统,有效保证了各用风地点的风量供给,使其瓦斯浓度严格符合《煤矿安全规程》的相关规定。 |
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把握规律综合治理 不断开创煤矿安全生产的新局面
发布时间:2006-06-26
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